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立磨常見(jiàn)問(wèn)題分析及解決方法

網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載 · 2013-01-10 09:53

  1、拉緊站油缸頻繁漏油

  1.1原因分析

  (1)在預(yù)均化堆場(chǎng)布的料中只有粉煤灰和石灰石,由于沒(méi)有粘土的摻入,立磨內(nèi)的物料料粒之間粘附力減弱,料層的穩(wěn)定性差,振動(dòng)幾率加大。再加上循環(huán)風(fēng)機(jī)的葉片磨損,風(fēng)機(jī)葉輪的動(dòng)態(tài)平衡不好,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)的抽力不穩(wěn)定,使磨機(jī)內(nèi)的物料忽多忽少,在操作上迫使操作員不斷地通過(guò)壓差及出口溫度調(diào)整喂料量,以保證磨內(nèi)物料量及料層的穩(wěn)定。調(diào)整的喂料量很難與波動(dòng)的風(fēng)量相一致,導(dǎo)致磨內(nèi)物料量變化大,料層不穩(wěn)定,磨機(jī)振動(dòng)頻繁,致使拉緊缸多次漏油。

  (2)拉緊缸的密封圈由于使用的時(shí)間長(zhǎng)而老化現(xiàn)象嚴(yán)重,需要更新。

  (3)拉緊力設(shè)定范圍不合理。原來(lái)的設(shè)定范圍是12~14 MPa,這個(gè)設(shè)定范圍太窄,而且這個(gè)范圍相對(duì)于現(xiàn)在的物料來(lái)說(shuō)偏高。拉緊力設(shè)定的范圍窄,不但使拉緊缸內(nèi)的氮?dú)饽业木彌_能力減弱,而且使拉緊站的油泵在很短的時(shí)間內(nèi)頻繁啟停,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致拉緊站的電機(jī)燒毀。設(shè)定拉緊力偏高會(huì)使拉緊缸內(nèi)的油壓一直很高,這樣高的油壓給已經(jīng)老化了的密封圈帶來(lái)較高壓力,再加上入磨物料中的鐵礦石粒度過(guò)大(有的超過(guò)130 mm),這樣大塊的鐵礦石不但使磨機(jī)振動(dòng)加大而且會(huì)使拉緊力出現(xiàn)大的波動(dòng),大于14MPa的較高的壓力經(jīng)常出現(xiàn),這樣瞬時(shí)較大的壓力不斷地沖擊著密封圈,這就更增加了拉緊缸密封圈漏油的機(jī)會(huì)。

  1.2解決辦法

  (1)把進(jìn)廠的鐵礦石進(jìn)行預(yù)破碎,降低鐵礦石的人磨粒度。

  (2)焊補(bǔ)循環(huán)風(fēng)機(jī)葉片,并調(diào)整好它的動(dòng)平衡,保證平穩(wěn)的排風(fēng)量,同時(shí)也減少風(fēng)機(jī)的振動(dòng),降低循環(huán)風(fēng)機(jī)的電流。

  (3)根據(jù)物料的易磨性來(lái)確定合理拉緊力參數(shù),由原來(lái)的12~14改為9~12。將原來(lái)的石灰石、粉煤灰預(yù)配料改為石灰石、粉煤灰、粘土三組分預(yù)配料,因?yàn)橛姓惩恋募尤?,增加了料層的穩(wěn)定性,提高了磨機(jī)的穩(wěn)定性。

  (4)由于溫度過(guò)高或過(guò)低、排風(fēng)量的過(guò)大或過(guò)小、噴水量的多與少、研磨壓力的升高或降低等都會(huì)引起磨機(jī)的振動(dòng),所以在操作中必需避免上述現(xiàn)象的發(fā)生,優(yōu)化參數(shù)以確保磨機(jī)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。

  2、粗粉分離器葉片掉落

  2.1原因

  (1)磨機(jī)振動(dòng)大且頻繁。

  (2)由于粗粉分離器的葉片是靠鎖母固定在分離器的立軸上,分離器的電機(jī)帶動(dòng)立軸轉(zhuǎn)動(dòng),立軸再帶動(dòng)與分離器葉片一體的旋轉(zhuǎn)體轉(zhuǎn)動(dòng)。每隔一段時(shí)間就應(yīng)該對(duì)旋轉(zhuǎn)體檢查一次,看看鎖母是否有松動(dòng)的跡象。由于最近幾年都沒(méi)有出現(xiàn)松動(dòng)現(xiàn)象,所以每次停磨就忽視了對(duì)它的檢查,如果能及時(shí)發(fā)現(xiàn)松動(dòng)及時(shí)處理,就會(huì)避免葉片掉落。

  2.2現(xiàn)象

  (1)在操作中的現(xiàn)象為:磨機(jī)壓差降低,出口溫度升高,磨機(jī)內(nèi)料層薄,磨機(jī)振動(dòng)大,迫使操作員大幅度地加料才能保證磨機(jī)的穩(wěn)定。葉片掉落前喂料量為147 t/h,入庫(kù)風(fēng)機(jī)電流為340 A,生料細(xì)度為16.8%,循環(huán)風(fēng)機(jī)電流90 A左右,分離器的電流為27 A,并且調(diào)分離器的轉(zhuǎn)速時(shí)電流隨之變化。葉片掉落后喂料量高達(dá)168 t/h,入庫(kù)風(fēng)機(jī)電流為389 A,生料細(xì)度為28.9%,循環(huán)風(fēng)機(jī)電流112 A。分離器的電流變?yōu)?3 A,當(dāng)調(diào)分離器的轉(zhuǎn)速時(shí)分離器的電流不變。根據(jù)這一現(xiàn)象,說(shuō)明分離器的葉片已經(jīng)不再隨著軸承轉(zhuǎn)動(dòng)而轉(zhuǎn)動(dòng),即沒(méi)有負(fù)載工作。如果我們?cè)诓僮髦杏龅竭@種情況應(yīng)該及時(shí)停磨,防止細(xì)度較粗的生料進(jìn)入生料庫(kù)內(nèi),影響回轉(zhuǎn)窯的煅燒。

  (2)在磨機(jī)附近會(huì)聽(tīng)到“嘭”的一聲響,是由于葉片及旋轉(zhuǎn)體掉落在三角框架上時(shí)發(fā)出撞擊的聲音。在立磨外面看到部分露出立軸還在轉(zhuǎn)動(dòng),但實(shí)際進(jìn)磨檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)體及循環(huán)轉(zhuǎn)體上的葉片已經(jīng)與立軸分離,而落在磨機(jī)內(nèi)的三角框架上。

  2.3解決辦法

  每次停磨進(jìn)入磨內(nèi)檢查時(shí)都要檢查分離器的鎖母是否有松動(dòng),如果有松動(dòng)的話,需及時(shí)地緊一緊,把事故扼殺在萌芽中。定期進(jìn)入旋轉(zhuǎn)體中清理積料,減輕它的重量,同時(shí)加強(qiáng)旋轉(zhuǎn)體的密封,盡可能減少粉塵從縫隙進(jìn)入旋轉(zhuǎn)體,減少因積料多導(dǎo)致分離器在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中鎖母因承受重力過(guò)大,從立軸上脫扣而滑落的幾率。在此基礎(chǔ)上更重要的是減少磨機(jī)振動(dòng),不給鎖母松動(dòng)創(chuàng)造機(jī)會(huì)。3燒熱風(fēng)爐情況下立磨的操作

  在一般情況下,我們不主張燒熱風(fēng)爐作為立磨熱源進(jìn)行生產(chǎn),只有在特殊情況下,如窯停沒(méi)有熱風(fēng)來(lái)源,并且生料庫(kù)存少于20 m的情況下才選擇用燒熱風(fēng)爐的方法作為熱源進(jìn)行生產(chǎn)。我廠的生料庫(kù)高為40 m,每米裝生料250 t,如果生料庫(kù)存少于20 m,生料庫(kù)的均化效果不好,使入窯生料成分波動(dòng)大,影響窯的煅燒。

  由于人工燒熱風(fēng)爐時(shí)的熱風(fēng)溫度不像使用窯尾廢氣時(shí)的溫度穩(wěn)定,而且溫度低。低的時(shí)候立磨進(jìn)口溫度才81℃,最高的時(shí)候也就180℃,磨機(jī)出口溫度在45~60℃之間。在操作上不但要保證出磨生料的水分合格,更重要的是保證磨機(jī)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。因?yàn)檫M(jìn)磨風(fēng)溫不穩(wěn)定,有時(shí)在2 min內(nèi)溫度能下降或上漲30℃左右,所以如果在這種情況下控制與進(jìn)磨溫度相匹配的喂料量,對(duì)于保證磨機(jī)的穩(wěn)定是很關(guān)鍵的。這就要求操作員根據(jù)溫度的上漲、下降趨勢(shì)來(lái)推測(cè)2min后立磨的喂料量(因?yàn)槲覐S的物料從3臺(tái)秤下來(lái),還要經(jīng)過(guò)37 m皮帶和158 m皮帶最后進(jìn)入磨中,時(shí)間大約2min)。

  在燒熱風(fēng)爐時(shí)我們的喂料量一般控制在100~120 t/h,在操作時(shí)不但要密切注意進(jìn)口溫度的變化,還要密切注意磨機(jī)的變化,振動(dòng)值一般控制在小于3 mm/s,這樣控制振動(dòng)值不但防止立磨拉緊站被振漏油,同時(shí)也可防立磨的其他零部件受損,保證磨機(jī)能長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。

  如果出現(xiàn)喂料量過(guò)多或過(guò)少而出現(xiàn)振動(dòng)時(shí)怎么辦?首先,我們?cè)趩⒘⒛r(shí)把循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)Z3210開(kāi)到85%,這個(gè)開(kāi)度是立磨正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的開(kāi)度。Z3213閥門(mén)開(kāi)至95%,Z3409 閥門(mén)開(kāi)至25%,其余的閥門(mén)都關(guān)死。如果發(fā)現(xiàn)磨內(nèi)料稍微多或少時(shí),我們可以通過(guò)調(diào)節(jié)喂料量來(lái)改變磨內(nèi)的物料量從而使磨達(dá)到一個(gè)穩(wěn)定的平衡狀態(tài)。如果磨機(jī)內(nèi)的料過(guò)多或過(guò)少,這時(shí)磨機(jī)振動(dòng)值加大,磨機(jī)很不穩(wěn)定,如果再通過(guò)加料或減料的方法已經(jīng)來(lái)不及了,因?yàn)檫€要等2min調(diào)整后的料才能進(jìn)到磨中,在這2 min內(nèi)的振動(dòng)對(duì)于立磨來(lái)說(shuō)是一個(gè)很大的損害。所以我們不采取這種方法調(diào)整磨內(nèi)的物料量,而是通過(guò)更快的一種方法,那就是調(diào)循環(huán)風(fēng)機(jī)前面的閥門(mén)Z3210的開(kāi)度來(lái)改變磨機(jī)的排風(fēng)量,從而控制磨機(jī)內(nèi)物料的排出量的多少來(lái)控制磨機(jī)內(nèi)的物料量。具體的做法就是:當(dāng)磨機(jī)內(nèi)因物料多而振動(dòng)時(shí)把風(fēng)門(mén)由85%開(kāi)至98%左右;因料少引起振動(dòng)時(shí),把風(fēng)門(mén)由85%關(guān)至65%左右,風(fēng)門(mén)的開(kāi)度不是絕對(duì)的,要看具體情況而定。在開(kāi)、關(guān)風(fēng)門(mén)的同時(shí)設(shè)定合適的喂料量,當(dāng)我們?cè)O(shè)定的物料進(jìn)人立磨時(shí),把風(fēng)機(jī)風(fēng)門(mén)恢復(fù)到原來(lái)正常喂料時(shí)的開(kāi)度。這種方法可以有效地減少磨機(jī)的振動(dòng),保護(hù)拉緊缸,同時(shí)也保證磨機(jī)能長(zhǎng)期安全穩(wěn)定的運(yùn)轉(zhuǎn)。

  3、三道閥上部的下料溜子堵料及三道閥的閥板卡料

  在北方剛進(jìn)入冬季或者冬季快要結(jié)束時(shí),當(dāng)人磨物料較濕時(shí),物料易在人磨的三道閥溜子處粘結(jié),導(dǎo)致三道閥上部的下料溜子堵料,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成停機(jī)。

  具體的辦法是:在三道閥下料溜子處安裝空氣炮,同時(shí)從窯尾廢氣的熱風(fēng)管道處引熱風(fēng)至三道閥下料溜子處,對(duì)物料進(jìn)行預(yù)熱烘干。并且崗位加強(qiáng)巡檢力度,每隔一斷時(shí)間振打一次三道閥下料溜子,減少物料粘結(jié)下料管道的機(jī)會(huì)。

  三道閥板卡料是由于三道閥板與側(cè)壁的間隙過(guò)大(約40 mm),使個(gè)別塊狀物容易卡在閥板與側(cè)壁之間,我們?cè)谌篱y板的兩側(cè)焊接30 mm的鋼板,這樣使三道閥板與側(cè)壁的間隙為10 mm左右,很少有塊狀物卡在三道閥與壁板之間,這樣就減少了卡料的機(jī)會(huì)。

  在操作中三道閥及其下料溜子堵料的現(xiàn)象:磨機(jī)出口溫度迅速上升,以1~2℃/s的速度上漲,磨機(jī)電流迅速下降,由原來(lái)的95 A迅速降至75 A左右,壓差也隨之下降,由原來(lái)的5.3 kPa迅速降至4.2 kPa,磨內(nèi)物料非常少。在操作中一旦出現(xiàn)此種跡象應(yīng)該立即停磨,同時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)處理。有時(shí)操作員看到這種現(xiàn)象誤以為是自己喂料量少所致,于是便加大喂料量?;蛘吣C(jī)因堵料振動(dòng)大振停后還繼續(xù)?